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回流焊鉭電容吹氣機(jī)理研究

2018-01-17 09:26:17 文章出處:AVX鉭電容    作者:京瓷電子    瀏覽次數(shù):101
在實(shí)際生產(chǎn)中,回流焊后板上鉭電容周邊的小元件經(jīng)常會產(chǎn)生移位、少件和立碑等缺陷。
業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為,是鉭電容比周邊的元件相對要高,熱風(fēng)回流過程中產(chǎn)生“風(fēng)墻效應(yīng)”,造成周邊的小元件被“吹走”等缺陷的發(fā)生,基于此種判斷的處理方法一般為更改設(shè)計(jì)、減小風(fēng)力或改變板子過爐的方向等。也有人認(rèn)為是鉭受潮,導(dǎo)致高溫下“吹氣”效應(yīng)的發(fā)生;現(xiàn)場的處理建議通常是對元件進(jìn)行烘烤。但是,這些措施的實(shí)際效果往往不理想。

那么,造成鉭電容旁小元件產(chǎn)生移位、少件和立碑等缺陷的具體原因有哪些?其機(jī)理是什么?發(fā)生此類問題后究竟應(yīng)如何處理呢?目前,業(yè)界還沒有形成統(tǒng)一的意見和做法。針對上述問題,我們進(jìn)行了一系列的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,希望能夠找出真正的原因和解決辦法。

實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)的單板上共有4個(gè)相同的某品牌鉭電容,其中一個(gè)的周邊有一個(gè)0603的電阻,電阻與鉭電容之間的距離0.5mm。生產(chǎn)過程中,此電阻印錫和爐前貼片正常,過爐后有30%比例的不良,主要表現(xiàn)為少料、移位和立碑,單板其它位置無異常(如圖3所示)。

現(xiàn)場通過降低風(fēng)力、加快或降低鏈速和改變過爐方向等方法進(jìn)行調(diào)整,結(jié)果沒有明顯的差異,即仍有一定比例的不良產(chǎn)生。

為了搞清問題所在,我們針對此問題進(jìn)行了如下幾種驗(yàn)證:

1、更換其它品牌且外形相同的鉭電容;

2、取正在生產(chǎn)的鉭50只進(jìn)行烘烤(125度,4小時(shí))之后再貼片;

3、取正在生產(chǎn)的鉭電容50只,放在報(bào)廢的PCB上選過一次回流爐再進(jìn)行貼片;

實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

從上面的驗(yàn)證我們可以得出如下結(jié)論:

1、因?yàn)檫^爐后再貼裝不良消失,此時(shí)鉭電容及周邊電阻的外在形態(tài)和相互位置關(guān)系并沒有改變,因此可確定不良不是由回流爐內(nèi)熱風(fēng)吹動引起的,所謂的“風(fēng)墻效應(yīng)”的說法不成立,電阻的移位、立碑和少件應(yīng)該是鉭電容在高溫狀態(tài)下“吹氣”所導(dǎo)致的;

2、更換不同品牌的鉭電容鉭電容過爐后不良消失,說明此不良是鉭電容的不同狀態(tài)差異造成的;

3、常規(guī)工藝的高溫烘烤無法改變鉭電容的這種狀態(tài),也就無法有效地解決“吹氣”的問題;

4、通過回流爐后的高溫可以改變鉭電容的相應(yīng)狀態(tài),從而解決鉭電容的“吹氣”問題。

那么,引起高溫下鉭電容“吹氣”的原因是什么呢?

機(jī)理分析

為了解釋鉭電容高溫下的“吹氣”問題,我們需要從鉭電容的結(jié)構(gòu)、成分和加工工藝入手。

首先,我們了解一下鉭電容的制造工藝、結(jié)構(gòu)和材料特性。固體鉭電容是通過將鉭粉壓制成型,之后經(jīng)高溫真空燒

結(jié)成一多孔的堅(jiān)實(shí)芯塊(圓柱形狀),芯塊經(jīng)過陽極化處理生成氧化膜TA2O5,再被覆固體電解質(zhì)MNO2,然后

覆上一層石墨及鉛錫涂層,最后用樹脂包封成的元件。

其次,鉭電容的加工工藝流程一般有以下幾個(gè)主要步驟:陽極基體設(shè)計(jì)——成型燒結(jié)——氧化膜形成——被覆

MNo2——封裝。

通過對固體鉭電容整個(gè)制造工藝的了解我們可以發(fā)現(xiàn),MNO2是在陽極氧化膜TA2O5表面被覆的一層電解質(zhì)。

在實(shí)際的加工過程中,MNO2層是通過MN(NO3)2的熱分解而得到的,其過程是將TA2O5的陽極基體沒入MN(NO3)2溶液中充分浸透,然后取出烘干,在水汽(濕式)或空氣(干式)的高溫氣氛中分解,制取出電子電導(dǎo)型的MNO2。作為鉭電容的固體電解質(zhì),其分解溫度是210-250度,化學(xué)方程式如下:

高溫

MN(NO3)2=MNO2+2NO2

在固體鉭電容的生產(chǎn)過程中,如果工藝參數(shù)控制不到位,就會造成MN(NO3)2分解殘留。在元件貼裝回流時(shí),殘留的MN(NO3)2進(jìn)一步分解,釋放出NO2氣體,元件外面包裹的一層環(huán)氧樹脂屬于高分子鏈材料,厚度只有0.5MM,分子間的空隙足以通過NO2氣體分子。因此,從固體鉭電容元件制造工藝可以看出,如果殘留MN(NO3)2,在210-250度時(shí)就會分解釋放出NO2氣體,而回流焊的溫度恰好符合MN(NO3)2的分解溫度。所以,一旦有MN(NO3)2殘留,過爐后就會分解釋放出NO2氣體,直至殘留的MN(NO3)2完全分解為止?;谝陨戏治鑫覀冋J(rèn)為,回流過程中鉭電容吹出的并不是業(yè)界普遍認(rèn)為的水蒸氣,而是NO2氣體。

由于鉭電容加工過程中工藝控制不到位,造成了MN(NO3)2殘留,在回流加熱過程中生成NO2氣體。因?yàn)镸N(NO3)2分解產(chǎn)生NO2的溫度是210-250度,因此,普通的高溫烘烤無法解決鉭電容的“吹氣”問題。當(dāng)元件先過一次爐時(shí),殘留的MN(NO3)2基本分解完畢,此時(shí)再貼裝鉭電容,就不會再有“吹氣”現(xiàn)象發(fā)生了。

由此我們認(rèn)為,鉭電容的“吹氣”問題很大程度上是鉭電容制造商工藝控制問題造成的。

通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和相關(guān)機(jī)理分析,我們可以得出如下結(jié)論:

1、SMT回流過程中造成鉭電容周邊小元件少件、移位和立碑等缺陷的原因是鉭電容在回流過程中“吹氣”所導(dǎo)

致,傳統(tǒng)的“風(fēng)墻效應(yīng)”說法不成立;

2、鉭電容回流過程中釋放出的氣體是MN(NO3)2分解出的NO2氣體。

基于以上分析,解決鉭電容在SMT加工過程中“吹氣”問題的建議如下:

PCB設(shè)計(jì)上,盡量避免在鉭電容周圍特別是長邊兩側(cè)近距離布置小元件。

SMT生產(chǎn)過程中一旦產(chǎn)生鉭電容“吹氣”問題,可以通過將鉭電容過回流爐后再貼裝的方法加以解決。